कंट्रोल हैंडल की कार्यक्षमता को कैसे बेहतर बनाया जाए? एक घरेलू निर्माता कंपनी ने बताया कि उनके एक्सकेवेटर में संचालन के दौरान शुरुआती निष्क्रिय स्ट्रोक लंबा होता है, जिससे परिचालन में कठिनाई होती है। हमारी तकनीकी टीम ने ग्राहक द्वारा अनुरोधित मल्टी-वे वाल्व कर्व के आधार पर पायलट कंट्रोल कर्व को फिर से डिज़ाइन किया। इसके बाद हमने ग्राहक को सैंपल कर्व (8 चित्र) भेजे, और इंस्टॉलेशन और परीक्षण के बाद ग्राहक की समस्या पूरी तरह से हल हो गई। ग्राहक से हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।

बाएं:
सही:
मूल हैंडग्रिप:
1. हैंडलबार के आरंभ में निचले डेड ज़ोन को कम करें
2. हैंडलबार के अंतिम छोर पर प्रतिरोध में मामूली परिवर्तन (छोटा दायरा)
3. हैंडल थोड़ा भारी है
4. सिलेंडर के गलत संरेखण के कारण पैडल शिफ्टर की रेंज मध्यम है।
5. हैंडलबार की यात्रा थोड़ी कम है
नई हैंडग्रिप:
1. हैंडलबार के आरंभ में छोटा डेड ज़ोन
2. हैंडलबार के सिरे पर प्रतिरोध में मामूली बदलाव (दोनों हैंडलबारों में समान)
3. थोड़ा भारी हैंडलबार (दोनों हैंडलबारों के समान)
4. सिलेंडर के गलत संरेखण के कारण पैडल शिफ्टर की रेंज थोड़ी कम है; मूल हैंडलबार की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत अनुभव होता है।
5. कम यात्रा (दोनों हैंडलबार के समान)
पोस्ट करने का समय: 29 अक्टूबर 2025







